雙山集團(tuán):不改造就等不到明年
分析過今年的紡織行業(yè)發(fā)展趨勢后,雙山集團(tuán)董事長朱克榮說,企業(yè)再難,改造不能松,今年改造就意味著明年日子會好一點(diǎn),不改造就等不到明年。 由于市場上對紗線異纖要求特別高,為了提高產(chǎn)品競爭力,集團(tuán)投入500萬元購進(jìn)10臺紡紗異性纖維檢測機(jī)。過去異纖都是由人工揀除,每人每天揀300公斤,并且質(zhì)量難以保證,現(xiàn)在用異纖檢測機(jī)一臺車一天可以檢測6噸左右棉花,可以節(jié)約用工25人左右,并且保證了異纖剔除率,每年可以節(jié)約工資支出達(dá)400萬元,節(jié)約用工近200人左右。 今年以來,雙山集團(tuán)先后投入近700多萬元,引進(jìn)了4臺國外先進(jìn)的薩維爾自動絡(luò)筒機(jī),2臺國內(nèi)的自動絡(luò)筒機(jī),既提高了產(chǎn)量質(zhì)量,又大大降低了用工。比過去一臺同品種普通筒子車產(chǎn)出提高近一倍,每臺車節(jié)約用工29人,節(jié)約工資支出近200萬元。與此同時,集團(tuán)公司投入90萬元引進(jìn)立達(dá)并條機(jī),過去并條機(jī)不帶自動調(diào)勻整系統(tǒng),半制品質(zhì)量不穩(wěn)定、重不勻波動較大,引進(jìn)立達(dá)并條機(jī)以來,重不勻正??刂圃?.8%左右,降低了擋車工工作量,每年每臺節(jié)電達(dá)1.2萬錠,節(jié)約支出工資達(dá)10萬元左右。 實行峰谷電價以來,雙山集團(tuán)制定了一系列相關(guān)制度,強(qiáng)化調(diào)度人員責(zé)任心,改變運(yùn)行方式,盡可能將平揩車、修壞車、限產(chǎn)、改臺(改紗支)等安排在峰期進(jìn)行,對一些附屬設(shè)施,制定二班工作制,避開峰期用電。 集團(tuán)公司現(xiàn)有細(xì)紗機(jī)326臺,平均月用電量在650萬千瓦時以上,由于供電線路較長,無功損耗較大。集團(tuán)公司投入資金250萬元,在細(xì)紗機(jī)車頭開關(guān)箱內(nèi)全部裝置無功補(bǔ)償電容,通過使用、測試計算,效果很理想,直接節(jié)電3%,減少線路損失46.5%,從而使細(xì)紗機(jī)電機(jī)運(yùn)行功率由原來的0.69提高到0.94,3個月就收回投資,噸紗電耗下降了3.6%。 轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)" |